近年来,肇庆市对陶瓷行业的治理一直未放松,将其列入督查的重点,并将从10月1日起对行业排放实行“提标”。相比数年前,陶瓷行业的环保治理已大为改善,但从实际结果来看,其仍然是该市工业污染源的第一源头,而且超标排放仍然多发。
在线监控终端显示器上,污染物排放浓度的实时变化值起起伏伏,犹如一段心电图,一头系着紧张的陶瓷企业,另一头则是环保执法人员。一方面是市场的低谷承压,另一方面则是环保的压倒性要求,轮番的升级整治、高强度的执法以及新《环保法》带来的高压态势,让排放问题成为陶瓷企业不得不关心的一部分。
德庆的陶瓷厂属于该市审批的最后一批陶瓷企业。2014年底,瓷砖经销商蔡丰锦从一个佛山老板处买来了德庆陶瓷厂房,卖家甚至没来得及开始生产,只是留下了简陋的废气处理装置。蔡丰顺接手后,投入了两百万元安装新的环保设施,2016年年底,他和同县的其他5家陶瓷厂一起安装了脱硝设施,“尽力做到最好”。离脱硫塔不远处的车间是他去得最勤的地方,那里安装着在线监控设施,三种污染物的数值时刻变化,他安排了三班工人24小时轮流盯着数字,一旦有上升趋势,工人立刻到处理设施前加药。他不相信自动加药设施,认为效果不好,“一不小心就超标了”。这是他摸索出来的经验,投产前,德庆县环保局就派出专员驻厂监督其一举一动,蔡丰锦安排自己的副手到处学习,从细节处开始改进。当初的两个“门外汉”,现在常一起探讨污染治理技术问题。但他坦言其实仍有很多疑惑的地方,只能说是“半桶水”。
一公里外的金顺通陶瓷“资历”要稍久一些,其生产负责人坦言,在2013年,处理设施非常简陋,只有简单的布袋除尘设施以及两三个水喷淋设备。如今走入其车间,各式各样的治理设施已经摆满了一角。该负责人表示,一个多月前已知道“提标”消息,位于佛山的总部立刻指示,安装新设备以尝试降低二氧化硫的浓度,设备于上周试运行。
由于相关行业标准未作要求,脱硝设施为陶瓷企业的“自选动作”。蔡丰锦这么小心翼翼,氮氧化物排放浓度仍然超过了110mg/h。他本人以及同区域的陶瓷企业认为自己的数据“十分反映实际,没有作假”。如此仍然未达标,今后将怎样整改,整改能否收效,他们称“没有头绪”。
这一种情绪也蔓延在其他实力不强的陶瓷企业中,位于高要金利镇的瑞郎陶瓷厂厂长陈根笑说自己是“久病成医”。其厂因为多次超标,属金利镇的重点监管对象。现在工厂的收入仅能维持运作,而烧碱、石灰、脱硫剂等环保制剂的投入达30万元/月,如果再增加千万元投入,他们不一定能承受。他们寄希望于药剂配方的变化来降低排放量,为此也需增加近10万元/月的药剂费。他承认当前的处理属于“头痛医头,脚痛医脚”式的粗放,但他并不知道如何做,也不知道能否达标。